2026年5月1日金曜日

実験用ロボット

Microbit版四脚ロボットの検討中。 機体を左右に分割して最後にネジ留めで組立てる方式で図を描き直した。 全体的な大きさは変わってない。 サーボの取付け向きを変えた。 USBバスパワーで動かすけど一応電池ボックスを搭載する。 一般的な四脚ロボットより脚の機体側面へのはみ出しが小さい。

2026年4月30日木曜日

実験用ロボット

Microbit版四脚ロボットの検討中。 前日のミスを考慮して図を描いたつもりだった。 一通り描いた後に見直すと、また組立て出来ない図になってた。 前日にミスした所だけ直して他の所への影響を考えて無かった。 とは言え、全体の構成は見えて来た。 機体を左右に分割して最後にネジ留めで組立てる方向で検討し直そう。

2026年4月29日水曜日

実験用ロボット

Microbit版四脚ロボットの胴体側面の板にサーボを取付ける穴を開けた。 見直したら穴の位置を間違えてので作り直す。 間違えた物は他の所で使う。

2026年4月28日火曜日

実験用ロボット

Microbit版四脚ロボット部品を用意中。 VS-S020Aサーボを使うつもり。 サーボをオフラインにする方法が分かった。 サーボ制御スケッチにスクリプトインタプリタ機能を追加して自律動作出来る様にしたい。

2026年4月27日月曜日

実験用ロボット

PSDセンサー出力値を移動平均したデータがゆっくり変動する様子を確かめる為にセンサー値を取得する間隔を伸ばして見た。 センサー値を取得する間隔を500usec以上にすると対象物との距離が長い場合にセンサー値の波形が崩れて行くけど変動しながら元に戻る様子が見れた。 移動平均すると波の高さが小さくなって周期が長くなるので移動平均の段毎に平均するデータ数を増やす方が良いのかな。 Teensyのサーボ制御スケッチをMicrobitへ移植中。 サーボをオフラインにする方法が分からない。 Microbitの待機中の消費電流は10mA未満だった。

2026年4月26日日曜日

実験用ロボット

PSDセンサー出力値の変動が30程度有って、移動平均1回で3分の1に出来たので、移動平均を3回実行して、変動を2程度に減らせた。 処理後のデータは長い周期でゆっくり変動してるので長い時間のデータを取得出来る様にして見る。 対象物との距離を正確に測るのが目的なのであまり寄り道をしたくないけどしょうがないな。 それとは別に、Microbitを使ってUSBのバスパワーで動ける機体を検討中。 卓上で手軽に動かせるロボットに興味が湧いて来た。

2026年4月25日土曜日

実験用ロボット

PSDセンサー出力値の変動を均す方法を検討中。 6個のデータを移動平均すると変動が3分の1になった。 移動平均を2回実施すれば更に3分の1に出来るかな。 PSDセンサー出力値はゆっくりした変動も有る。 ゆっくり変動する方の処理はどうすれば良いのかな。