夕方の方がすれ違いの確率が高いかなと思ったけど昨日の帰りには誰ともすれ違わなかった。今朝は1人追加。ということでMiiはまだ二人。
二足歩行ロボットのフレームを強化するL字型の部品を作って取り付けた。
2011年5月30日月曜日
2011年5月29日日曜日
3DS=?iso-2022-jp?B?GyRCJHI8aiRLRn4kbCQ/GyhC?=
3DSを手に入れた。初代DSと比べるとシステムが随分違うことを実感。これと言って遊びたいソフトが無かったので、無難なレイトン教授を手に入れた。ブラウザが使えるようになるのは6月。
二足歩行ロボットは腰のフレームを試作中だったけど3DSを弄り始めて中断。
二足歩行ロボットは腰のフレームを試作中だったけど3DSを弄り始めて中断。
2011年5月28日土曜日
二足歩行ロボットの脚再検討
二足歩行ロボットの外装を作成中に出て来た問題を解決するつもりで脚を再検討。今あるのはそのままで、予備サーボで組んで見た。脚に上半身を付けて全身に成らないと判断出来そうにない。
Thinkpad G41の消費電力を測定したら起動時に100wを越えてびっくりした。アイドル時は40wくらいだった。このパソコンは処分するつもり。
Thinkpad G41の消費電力を測定したら起動時に100wを越えてびっくりした。アイドル時は40wくらいだった。このパソコンは処分するつもり。
2011年5月27日金曜日
Thinkpad x100e=?iso-2022-jp?B?GyRCJE4+Q0hxRUVOT0IsRGobKEI=?=
処分しようと思っていたThinkpad x100eの消費電力を測定した。バッテリー充電中に50wを越えていたのはびっくりしたけど起動時に30wくらい、アイドル時に20wくらいだった。素のwindows7にしたら余計なプログラムが無くて負荷が軽くなるのかと思ったけど特に変化は無くてCPUの非力さを再認識した。
二足歩行ロボットの足の付け根の隙間を無くすには設計図通りに組むしかない。でも、前後のバランスを考えて今の構成になったので、どうしたものか?
二足歩行ロボットの足の付け根の隙間を無くすには設計図通りに組むしかない。でも、前後のバランスを考えて今の構成になったので、どうしたものか?
2011年5月26日木曜日
二足歩行ロボットの足の外装を作成
二足歩行ロボットの足の太ももと膝下の外装を作成。後面は覆ってない。足を伸ばして座る姿勢に合わせると足の付け根に隙間が出来た。足首から下は難しいな。
Robo Xero15巻目が手に入らない。発売日を間違っているわけではない。
hobby japanを見て、アゾンのハルヒが可愛くてお迎えしたくなった。エンジェルウォーズの限定フィギュアも良い感じ。
Robo Xero15巻目が手に入らない。発売日を間違っているわけではない。
hobby japanを見て、アゾンのハルヒが可愛くてお迎えしたくなった。エンジェルウォーズの限定フィギュアも良い感じ。
2011年5月25日水曜日
二足歩行ロボット修復
二足歩行ロボットの崩壊はネジ穴を間違っていたのが原因。正しいネジ穴にネジを絞めて修復。太ももの外装を一部取り付けて見たら、座らせた時にお腹の外装に食い込んだ。股フレームにサーボが引っ掛かってしまうので一部取り外し。
Robo Xero15巻目が手に入らなかった。今日は手に入れたい。
Robo Xero15巻目が手に入らなかった。今日は手に入れたい。
登録:
投稿 (Atom)