2024年5月22日水曜日

実験用ロボット

股間からお尻にかけて支える板の一部を切落してから横板を接着した。
形は適当なので動かしてクリアランスを確認する。
ロボットのシミュレーションでWindows版MuJoCoを試して見た。
zipファイルを展開して、シミュレーションのExeファイルを開いて、サンプルのファイルをドラッグ&ドロップするだけで動かせるのは良い。
PCによっては、VCランタイムをインストールしておかないといけない事もある。
使いこなす為の日本語の情報は検索しても見つけられてないけど、CoPilotに質問すれば良いのかな。

2024年5月21日火曜日

実験用ロボット

股間からお尻にかけて支える板を接着した。
形は適当なので動かしてクリアランスを確認する。
ロボットのシミュレーションの方法を調べてた。
前提になるライブラリとかが無い物を使いたい。

2024年5月20日月曜日

実験用ロボット

ロール軸のサーボホーンを取付ける穴を丸からU字形へ変更中。
膝のサーボアームを伸ばしつつ斜めにすると90度以上曲げれるかな。

2024年5月19日日曜日

実験用ロボット

椅子に座れるように股関節ロール軸周りを削った。
股間からお尻にかけて支える物が必要だな。
ロール軸のリンクに縦板を追加して補強してる所。
脚の後側は縦板を追加すると座れなくなりそうなので保留。

2024年5月18日土曜日

実験用ロボット

ロール軸周りのクリアランスを修整中。
左右へ重心移動する時のロール軸の可動を大きくした。
ロール軸のリンクに縦板を追加して補強するつもり。

2024年5月17日金曜日

実験用ロボット

脚の部品が揃ったので仮組みしてクリアランスを確認中。
脚を前へ伸ばして座る姿勢でロール軸リンクが股関節ピッチ軸アームにぶつかってしまう。
左右へ重心移動する姿勢でロール軸の可動が足りない。
以前の機体と比べて、股関節ヨー軸を追加しつつ全体の高さを変えないと言う目標は達成出来た。

2024年5月16日木曜日

実験用ロボット

膝サーボを取付ける部品を作成中。
膝下に繋ぐ部品は、以前作った物を流用して接着した。
膝上と繋ぐ部品を作ってる所。

2024年5月15日水曜日

実験用ロボット

脚外側のロール軸のリンクを交換した。
次は膝サーボを取付ける部品を作る。

2024年5月14日火曜日

実験用ロボット

脚外側のロール軸のリンクがサーボコネクタとぶつからないようにするのと補強するために作り直し中。
足首ロール軸側を補強すると太くなり過ぎるかも知れない。

2024年5月13日月曜日

実験用ロボット

脚内側のロール軸のリンクを補強する為に板を接着した。
脚外側のロール軸のリンクも補強したい。

2024年5月12日日曜日

実験用ロボット

残り片脚分のロール軸のリンクを作成中。

2024年5月11日土曜日

実験用ロボット

ロール軸のリンクを3回作り直して、膝を追加した時の脚の長さが目標以内に収まった。
以前の機体と比べると、少し短くなった。
残りの片脚分の部品を作ろう。

2024年5月10日金曜日

実験用ロボット

ロール軸を四節リンクに変えて組立てた脚を並べて見た。
脚の長さの目標内に膝を追加する余地が無い。
ロール軸サーボを縦置きから横置きに戻す。
直立時にロール軸サーボの軸を足首中央より内側に寄せる形にリンクの板を作り直す。

2024年5月9日木曜日

実験用ロボット

股関節ロール軸周りの部品を作成中。
サーボブラケットのネジ留めする部品を作った。
これで膝を除いた部品が揃った。
仮組みして膝周りを確認する。

2024年5月8日水曜日

実験用ロボット

股関節ロール軸周りの部品を作成中。
外側の小さいリンクを作った。
残りはサーボブラケットのネジ留めする部品。

2024年5月7日火曜日

実験用ロボット

股関節ロール軸周りの部品を作成中。
股関節ロール軸サーボを前後から挟む部品を作った。

2024年5月6日月曜日

実験用ロボット

股関節ロール軸周りの部品を作成中。
股関節ピッチ軸サーボブラケットを作ってる所。

2024年5月5日日曜日

実験用ロボット

四節リンクで足首ロール軸を動かす機構の軸受けの段差を埋めるのは置いといて、股関節ロール軸周りの部品作りを始めた。

2024年5月4日土曜日

実験用ロボット

四節リンクで足首ロール軸を動かす機構の軸受けにハトメを挿入した。
途中でハトメが無くなったけど、タミヤのギアボックスセットから掻き集めて股関節にも使える数が揃った。
ハトメの厚さとリンクの厚さの段差は、これから埋めて行く。
前後のリンクは別々にネジ留めしてるけど、1本のネジで貫通した方が傾かなくて良い。
ただ、丁度良い長さのネジが無い。
短いリンクのカーブの位置は、もう少し上が良い。

2024年5月3日金曜日

実験用ロボット

四節リンクで足首ロール軸を動かす機構で横幅を狭くする為に、ロール軸サーボを縦向きに変えた。
その分、高さが変わるのでリンクを短くした。
一部の部品が足りないので、両脚の確認は出来ない。
軸受け部分にハトメを挿れるとか、前後のリンクを繋ぐとか、まだやらないといけない事が沢山。

2024年5月2日木曜日

実験用ロボット

四節リンクで足首ロール軸を動かす機構の部品が片脚分用意出来たので仮組みした。
サーボホーンに取付けたリンクが原点で傾いてる。
動かして周りにぶつかる所は切落して行く。
リンクの軸受け部分の高さ調整が必要。

2024年5月1日水曜日

実験用ロボット

四節リンクで足首ロール軸を動かす機構のサーボブラケットとリンクを作成中。
進んでるけど、まだ部品が揃わない。