2025年1月22日水曜日

実験用ロボット

前進モーションのデバッグ中。
前へ重心移動する姿勢を追加する場所が間違ってたので修正した。
直立姿勢を前から見ると、片脚が内側に曲がってる。
今迄気がつかなかった。
まだまだ問題が残ってる。

2025年1月21日火曜日

実験用ロボット

前進モーションのデバッグ中。
前への重心移動の直前に左右への重心移動を追加した所、何故か重心が後に寄ってしまう。
そこが上手く行ったとして、前へ重心移動した後の動きを確認したけど、それ以降も全然駄目。
もう一度、考え直す。

2025年1月20日月曜日

実験用ロボット

前進モーションのデバッグを再開。
ハンガーから出して台の上で動かして見た。
追加した左右の重心移動は問題ないけど、前への重心移動で機体が後ろへ反ってしまう。
直前に左右の重心移動が必要かも知れない。

2025年1月19日日曜日

実験用ロボット

前進モーションに、左右と前へ重心移動する姿勢を追加した。
直前の姿勢と繋いで動作確認した。
ハンガーから出して台の上で動かして見ないと上手く行くか分からない。

2025年1月18日土曜日

実験用ロボット

機体をハンガーに戻して、前進モーションを作り直した。
姿勢を統合し過ぎて思った姿勢にならないので分割して見る。

2025年1月17日金曜日

実験用ロボット

前進モーションの再考中。
遊脚を着く時に膝を伸ばしつつ股関節ヨー軸を使って歩幅を広くする方法を考えた。
前面、側面に加えて上から見た図を描いて流れを確認。
次は各姿勢を作って行く。

2025年1月16日木曜日

実験用ロボット

前進モーションの再考中。
遊脚を着く時に膝を曲げておいて、膝を伸ばす時に前へ進としたて考えたけど、上下に動くと不安定になりそう。
やはり遊脚を着く時は膝を伸ばしておかないといけない。
ならば股関節ヨー軸を使う方法を考える。

2025年1月15日水曜日

実験用ロボット

前進モーションのデバッグ中。
ロボットを落とした時にPCと繋ぐケーブルのコネクタが緩くなったみたい。
前進モーションで支持脚入替えの姿勢で悩む。
慣性に任せても上手く行かないので、細かい動きの姿勢に分割してみる。

2025年1月14日火曜日

実験用ロボット

前進モーションのデバッグ中。
ロボットを作業台へ移動する途中で落として、左右の肩サーボが外れた。
接着箇所が狹くて外れ易いと思って、接着箇所を増やした。
接着剤が固まるまで作業が出来ない。

2025年1月13日月曜日

実験用ロボット

前進モーションのデバッグを再開。
遊脚を前に出す時に膝を高くすれば良さそうだけど、ちょっと上手く行かない。
前後開脚の時に股関節ヨー軸を動かして、足裏の前後間隔を広く、足裏の左右間隔を狹くして見たけど、股関節ヨー軸を動かさない場合と大きな違いはなかった。
後でじっくり試してみたい。

2025年1月12日日曜日

実験用ロボット

前進モーションをデバッグしないといけないけど、他の用件でバッテリーが充電出来なかったので、進んでない。

2025年1月11日土曜日

実験用ロボット

前進モーションのデバッグ中。
ハンガーから出して台の上で動かした。
重心が前寄りになってない姿勢を修正した。
支持脚の入替え動作が上手く出来ない。
股関節ヨー軸を使う方法も考えてるけど、それは先の事かな。

2025年1月10日金曜日

実験用ロボット

前進モーションのデバッグ中。
姿勢の確認は出来た。
ハンガーに吊り下げた状態でモーションを動かして見た感じは悪くない。
床の上で歩かすにはハンガーから出さないといけない。

2025年1月9日木曜日

実験用ロボット

前進モーションのデバッグ中。
姿勢の総数の半分くらい確認出来た。

2025年1月8日水曜日

実験用ロボット

前進モーションを再考中。
モーションの定義を作った。
動かしてはいない。

2025年1月7日火曜日

実験用ロボット

前進モーションを再考中。
姿勢の一覧を描き直して、途中で止まる場合の動きも考えた。
殆どの姿勢は作成済だけど、一部作り直さないといけない。
これを元にモーションを作って見よう。

2025年1月6日月曜日

実験用ロボット

前進モーションの続きを検討中。
各姿勢のサーボ角度だけを調整してると数が多くなって来て見た目が分からなくなった。
なので、正面と横から見た機体の図を描いた。
1歩目と2歩目、と言うか左右脚の動きが揃ってない所があった。
まだ、モーションの修正はしてない。

2025年1月5日日曜日

実験用ロボット

前進モーションの続きを検討中。
遊脚を前に出す動きで、爪先を詰まないような中間姿勢を追加した。
続けて、左右の傾きを変えて、支持脚を入替える動きを作って見た。
左右の傾きを変えるタイミングが悪いせいか、機体の向きが変わってしまう。

2025年1月4日土曜日

実験用ロボット

前進モーションの続きを検討中。
支持脚を入替える動きが出来た。
ちょっと怪しい。
続けて、遊脚を前に出す動きで爪先が詰んでしまって転ぶ。
膝上げを高くすれば良いハズなんだけど、爪先を詰まないような中間姿勢を考えてみる。

2025年1月3日金曜日

実験用ロボット

前進モーションの続きを検討中。
支持脚を入替える時の2つの姿勢を1つに統合したらどうなるかと思いつつ動かしてない。

2025年1月2日木曜日

実験用ロボット

小さ目の足裏を取付けた。
これまで作ったモーションでは足裏が小さくなった影響は無い様に見える。
前進モーションの続きを検討。
膝上げして足を着く動きのブレが大きいのでブレを小さくしたい。

2025年1月1日水曜日

実験用ロボット

替え用に小さ目の足裏を作った。
足首ピッチ軸の位置を接地面の長さの4分の1になる様に底板を二重にしてズラした。
接着剤が固まってから取付ける。