2019年8月14日水曜日

実験用ロボット

実験用ロボットを作っている。
肘関節を組み立てて、肘から先も繋げた。
立ち姿勢で肘サーボの原点調整をしてたら、足首を動かすリンクのレバーリンケージが1ヶ所だけ緩んでた。
何でかな?と思いながらナットを締め直した。

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